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陶瓷波紋填料

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陶瓷波紋填料在煉油裝置中的應(yīng)用

發(fā)布日期:2021-09-06 來(lái)源: 點(diǎn)擊:

陶瓷波紋填料由瑞士SULZER公司于60年代初開(kāi)發(fā),當(dāng)時(shí)是絲網(wǎng)波紋填料。70年代初,該公司開(kāi)發(fā)出板波紋填料,其商業(yè)名稱為MelaPak.目前,Mel-lapak填料已用于塔徑12m以上的煉油廠減壓塔。該填料是根據(jù)膜表面?zhèn)鬟f原理提高氣液傳質(zhì)性能,由相互平行疊加的波紋片組成圓柱狀單元,交錯(cuò)90安裝在塔內(nèi)。與板式塔及散堆填料相比,它具you效率高、阻力小、處理量大、持液量小、放大效應(yīng)不明顯和操作彈性大等優(yōu)點(diǎn)。它是提高產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量,節(jié)約能耗,降低操作費(fèi)用和保護(hù)環(huán)境的重要技術(shù)措施。陶瓷波紋填料的出現(xiàn)了既耐高溫又耐腐蝕,·并且潤(rùn)濕性能良好的規(guī)整填料的空白

大連石化公司催化裂化裝置是石油二次加工的主要過(guò)程,由于石油中含有一定量的硫,在催化裂化反應(yīng)過(guò)程中轉(zhuǎn)變生成ZS和硫醇等存在于產(chǎn)品和H污水中。硫化物的腐蝕性極強(qiáng),其生成的鹽易結(jié)晶,曾使催化裂化裝置的液態(tài)烴堿洗和污水處理過(guò)程難以進(jìn)行。液態(tài)烴堿洗裝置是將催化裂化穩(wěn)定部分來(lái)的脫前液態(tài)烴(含HZS一般在1000一3000產(chǎn)g/g之間)與巧%~20%NaOH循h(huán)uan液在混合柱中充分混合,NaOH與液態(tài)烴中的HZS反應(yīng)生成鹽溶于堿液中,經(jīng)二段堿洗后,液態(tài)烴中的HZS含量降至20陀/g以下,經(jīng)水洗后送出裝置。HZS與Na0H反應(yīng)速度是極快的,屬于擴(kuò)散控制,所以HZS與NaOH接觸的好壞對(duì)堿洗效果的影響大。因此混合柱是液態(tài)烴堿洗的關(guān)鍵設(shè)備。但是HZS與Na0H對(duì)金屬腐蝕比較嚴(yán)重,普通碳鋼根本無(wú)法滿足要求;Na0H和生成鹽比較容易結(jié)晶,尤其是氣溫較低時(shí),容易使混合柱堵塞。該裝置原設(shè)計(jì)采用板式混合柱,一次通過(guò)堿洗工藝,由于液化氣和堿混合不均勻,脫后液化氣HZS含量難以合格,每天都要換堿,耗堿量達(dá)5t/d,約有50td/堿渣被排放掉,勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。后改為ICr18iNgiT絲網(wǎng)波紋填料,效果稍好,換堿周期為5天,堿耗量降低到Itd/,一般只用3個(gè)月填料就被腐蝕成碎片散架。最后用瓷質(zhì)450Y波紋填料取代了不銹鋼絲網(wǎng)波紋,不但脫硫效果一樣,而且解決了金屬填料無(wú)法解決的腐蝕嚴(yán)重問(wèn)題,使用周期可達(dá)2~3年.

陶瓷波紋填料
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